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“薛大爷”节能降本有一手

河北维权网  2008-8-18 22:42:28

    在宣钢炼钢厂3#连铸机,平时有的工人对设备副主任薛红彦,既不喊他的名字,也不称他的职务,而是都爱叫他“薛大爷”,事实上老薛除络腮胡子续得有点长,面相略显老成之外,实际年龄并不太大。这是怎么回事呢?
    今年以来,随着产量任务的增加和生产节奏的加快,3#三机三流连铸机输坯辊道经常出现故障,造成备件消耗骤增,成本直线上升,维修劳动强度也大大增加,困扰生产。主管设备的薛主任非常着急,他下定决心,连续一个月“泡”在现场查找原因。工夫不负有心人,经详细观察输坯辊道运行状况,他发现目前输坯辊道单流单辊,每流有15根辊子,哪怕有一根辊子出现问题都会影响该流辊道的正常运行,三流就是45根辊子,故障率可想而知。其次是驱动辊子的动力电机配备的数量少,只在第1根和第7根辊子上安装了动力电机,其他辊子之间靠链条传动,电机承载的负荷过大,容易烧损。第三是辊子中间没有通冷却水,生产时输出的钢坯温度过高,辊子轴承润滑一次只能维持2—3天,磨损快。综合以上情况,得出结论,辊子根数多,电机承载负荷大,轴承易损坏等因素是制约生产的主要原因。于是,在生产例会上,他把掌握的情况向职工进行了通报,大家听后颔首称赞,备件员小李更是按捺不住激动的心情,脱口而出,这下咱们可有盼了,薛主任真是“大爷”啊,这一下,其他人也跟着“架秧子”,后来“薛大爷”就成了薛红彦的代称。
    症结找到后,迅速成立了以薛红彦为领导的攻关组,研究改造方案。攻关组又查阅了大量有关资料,并借鉴先进连铸机输坯辊道长处,形成了把原来“单流单辊、辊与辊间链条传动,改为三流单辊同时传输、单辊独立驱动、辊子中间通冷却水”的新型辊道法改造方案。向主管部门和盘托出后,经过论证,认为方法可行,在二季度停产检修期间进行了实施。改后设备运行平稳,生产正常,产量由原来的平均日产1200多吨提高到1520吨,预计年节约备件费用在50万元左右。

 通讯员于全义
  

责任编辑:彭海峰   编辑:王一然 田玉虎

  

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